某鋼廠的冷床輸入輥道兼有運輸、對齊的功能,輥道全程86.4m,安裝有51只棍子(1個自由輥)。該輥道隨著產量的不斷提升,冷床輸入輥道軸承損壞日趨頻繁,在輥道軸承采用集中干油潤滑方式的情況下,由于軋件溫度較高,平均在650℃以上,且靠近被動側軸承運行,熱輻射嚴重,此時軸承座及管路內的干油會發生融化流失、干結和碳化現象,導致潤滑脂不能到達潤滑點,引起軸承抱死、軸頸磨損等情況的發生。為了改善這種狀況,決定引入油氣潤滑系統來取代原有的集中干油潤滑方式。
綜合了油氣潤滑系統的特點和經過仔細論證,決定實施該項目的技術改造,改造范圍為冷床輸入輥道被動側50個軸承,全長84m,距油站安裝高度5m。該處軸承屬于油氣潤滑中的低速運轉軸承,每個軸承耗油量采用公式Q=D1x3x0.2/25(D1為軸承滾動體處直徑)計算,估算出每個軸承每小時耗油量約3Ml/h。油氣潤滑系統的氣源使用廠區內的中央氣源,氣壓范圍0.4~0.64MPa,耗量以每個軸承1.5N3/h計算,總計為75Nm3/h。根據現場特點將潤滑點歸為3個子站,采用遞進式潤滑方式,從時間和信號反饋兩方面來控制噴油時間和噴油量,單個子站的供油量可根據工藝需要再操作界面上自行調整。
2012年3月,該廠利用檢修時間對冷床輸入輥道油氣潤滑系統進行安裝,在完成管路布置并通過壓縮氣對管路吹掃后投入使用。該系統投入運行1個月以來未出現軸承損壞的情況。油氣潤滑技術在該鋼廠冷床輸入輥道應用以來,軸承使用壽命大大延長,輥道修復費用大幅減少,輥道定位故障基本消失,極大地降低了設備運行于維修費用,為該鋼廠帶來了可觀的經濟效益。
綜合了油氣潤滑系統的特點和經過仔細論證,決定實施該項目的技術改造,改造范圍為冷床輸入輥道被動側50個軸承,全長84m,距油站安裝高度5m。該處軸承屬于油氣潤滑中的低速運轉軸承,每個軸承耗油量采用公式Q=D1x3x0.2/25(D1為軸承滾動體處直徑)計算,估算出每個軸承每小時耗油量約3Ml/h。油氣潤滑系統的氣源使用廠區內的中央氣源,氣壓范圍0.4~0.64MPa,耗量以每個軸承1.5N3/h計算,總計為75Nm3/h。根據現場特點將潤滑點歸為3個子站,采用遞進式潤滑方式,從時間和信號反饋兩方面來控制噴油時間和噴油量,單個子站的供油量可根據工藝需要再操作界面上自行調整。
2012年3月,該廠利用檢修時間對冷床輸入輥道油氣潤滑系統進行安裝,在完成管路布置并通過壓縮氣對管路吹掃后投入使用。該系統投入運行1個月以來未出現軸承損壞的情況。油氣潤滑技術在該鋼廠冷床輸入輥道應用以來,軸承使用壽命大大延長,輥道修復費用大幅減少,輥道定位故障基本消失,極大地降低了設備運行于維修費用,為該鋼廠帶來了可觀的經濟效益。